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互聯(lián)網(wǎng) wl04qc1b 汽車構(gòu)造維修 2006-12-21
近幾年來,隨著汽車運輸業(yè)的迅速發(fā)展,一種新型車架結(jié)構(gòu)的貨車隨處可見,運輸業(yè)主們習慣地稱這種車型為“前四后八”。該車型,雙前橋都具有轉(zhuǎn)向性,雙后橋都是驅(qū)動橋,也就是驅(qū)動方式是8×4(圖1),主要以解放、東風和歐曼等車型為主。 圖1 “雙前橋”汽車結(jié)構(gòu)示意圖 筆者長期從事汽車檢測工作,這種車型普及后不久就注意到一個問題:凡是這種車型,在檢測制動性能時,雙前橋的第一軸、第二軸的制動力和有一個共性,就是所測制動力和都偏低,很難達到國家標準。 《GB7258-2004機動車運行安全技術(shù)條件》及《營運車輛綜合性能要求和檢驗方法(18565-2001)》中規(guī)定:用汽車制動試驗臺檢驗車輛的制動性能,車輛空載時,第一軸的左右輪制動力和應(yīng)大于或等于該軸軸荷的60%,整車的制動力總和應(yīng)大于或等于整車重量的60%。而雙前橋的第一軸、第二軸制動力和一般只能達到軸荷的50%左右。 注意到這個問題后,筆者專門進行了一段時間的觀察和粗略統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)該車型的第一軸和第二軸制動力和在軸荷的50%左右成正態(tài)分布,甚至更低。國標中雖然對總質(zhì)量大于3500kg貨車的第一軸以外的后軸制動力和沒有直接作出要求,但第二軸的制動力和必定影響著整車總制動力和的評價。筆者隨機跟蹤幾個該車型的檢測過程,在發(fā)出檢測指令后,引車員在規(guī)定的時間內(nèi)正確操作,踩下制動踏板,制動性能檢測系統(tǒng)工位機獲取左右車輪的制動力增長曲線,并且取得了整個過程中的最大值,同時本人也注意到制動過程中左右輪胎都能夠抱死。在仔細觀察了該車型的車架結(jié)構(gòu)之后,初步判斷是制動試驗臺臺架結(jié)構(gòu)對于檢測這種車型的雙前橋存在缺陷。由于制動臺舉升器的下落,改變了被測軸的垂直軸荷,從而導致所測數(shù)據(jù)不準確。理論上說,任何多軸車輛的全部車輪如果都是單獨地剛性懸掛在車架上,則在不平的道路上行駛時將不能保證所有車輪同時接觸地面。當有彈性懸架而道路不平度較小時,雖然不一定出現(xiàn)車輪懸空的現(xiàn)象,但各個車輪間的垂直載荷分配比例會有很大改變。在車輪垂直載荷變小甚至為零時,則車輪對地面的附著力隨之變小,甚至等于零。這也正是雙前橋之所以設(shè)計成都具有轉(zhuǎn)向功能的原因之一。為了更清晰詳細地剖析這個問題,筆者做了1次細致有序的研究工作。 1輛2005年3月出廠的東風EQ1290WJ重型廂式貨車,驅(qū)動方式8×4,雙前橋都是轉(zhuǎn)向軸,第一軸鋼板彈簧9片,第二軸鋼板彈簧8片,第三、四軸均為10片,軸距參數(shù)是1950+4250+1300(單位:mm)。其輪胎氣壓、花紋均符合出廠要求。 車輛以規(guī)定的速度駛過與地面在同一個水平面的軸重儀,測得表1中的軸重數(shù)據(jù),整車的質(zhì)量G=F1+F2+F3+F4。隨后車輛的各軸依次駛?cè)胫苿庸の唬瑴y得表1中的制動數(shù)據(jù)。 圖2 平衡懸架 1.中心軸 2.彈性懸架 我們先來分析一下雙后橋的結(jié)構(gòu)原理,如圖2所示,這是一個平衡懸架。將兩個車橋裝在平衡桿的兩端,而將平衡桿的中部與車架做鉸鏈式的連接。兩個后橋通過彈性懸架共同作用到中心軸,中心軸支撐車架大梁,一個車橋抬高將使另一個車橋下降。而且,由于平衡兩臂等長,則兩個車橋的垂直載荷在任何情況下都相等。實際上,在本次研究第一軸和第二軸受力情況時,我們可以把三、四軸的中心軸作為一個支點來看待,也就是F3和F4合為一個力來研究。 圖3 制動檢驗臺結(jié)構(gòu)原理 現(xiàn)在我們來看一下第一軸和第二軸的結(jié)構(gòu)以及檢測制動時的受力情況。和第三、四軸截然不同,第一軸和第二軸是相互獨立的彈性懸掛,它們分別掛接在車架上。在檢測制動過程中,當?shù)谝惠S駛?cè)胫苿訖z測工位時,如圖3所示,由于檢測臺的構(gòu)造原理,舉升器下降后,車輪也隨著下降和制動臺滾筒接觸,一軸的軸心遠離車架,發(fā)生一個位移△S1,彈性懸掛變形減弱,受力減小,垂直受力變;同時,相對于遠端三、四軸的中心軸這個支點,整車車架從原來的水平線向下發(fā)生一個傾斜角α1,那么,二軸的軸心相對于向下發(fā)生位移的車架,向上發(fā)生了一個位移△S2,接近車架,彈性懸掛受力增強,變形加大,二軸垂直受力變大。這樣,第一軸和第二軸的垂直軸荷發(fā)生了明顯的變化: F1′ 這就導致一軸輪胎與檢測臺滾筒的附著力減小,所測制動力與實際行駛在平坦道路上的制動力產(chǎn)生了很大的誤差。同樣道理,測第二軸時,由于第二軸隨著制動臺舉升器下降發(fā)生一個向下的位移△S2′,軸心遠離車架,彈性懸掛受力減小,同時整車車架從原來的水平線向下發(fā)生了一個傾斜角α2,那么第一軸軸心相對于向下傾斜的車架發(fā)生了一個向上的位移△S1′,同理, F1″>F1, F2″ 這時,第二軸的輪胎與檢測臺滾筒的附著力減小,與實際值產(chǎn)生了誤差。 問題的癥結(jié)找到了,解決辦法就從這里下手,能否使在測量第一軸和第二軸時,車架向下發(fā)生位移后的軸荷分布狀態(tài)和行駛在平坦道路上一樣呢?方法是有的。以我站為例,現(xiàn)使用的是石家莊華燕設(shè)備廠制造的QZT-10型汽車制動檢驗臺。目前,解放、東風和歐曼等系列的8×4車型,有3種直徑不等的輪胎,從1050mm到1070mm之間,我們選取一個直徑為1060mm中間值,輪胎型號為11.00-20R。 QZT-10制動檢驗臺參數(shù)如下: 圖4
在本例中代入數(shù)據(jù)后得: 這個值就是被測車輪與制動臺滾筒接觸后車輪下降的位移,從而導致車架向下傾斜。我們只要在鋪設(shè)制動臺設(shè)備時,滾筒的上母線高出水平地面△S,這樣,在舉升器下降后,被測軸的向下移動使車輪與制動臺滾筒接觸,車輛的車架下落,恢復至水平狀態(tài),和行駛在平坦道路上的整個車輛各軸荷分配狀態(tài)相同,保證了所測數(shù)據(jù)的合理性。這種方法就是通過調(diào)整臺架結(jié)構(gòu),改善檢測條件,保證了“前四后八”車型在檢測雙前橋制動性能時的狀態(tài)與實際運行狀態(tài)的一致,從而實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的科學性和公正性。 汽車綜合性能檢測是汽車使用、維護和修理中對汽車的技術(shù)狀況進行測試和檢驗的技術(shù)手段,是保證汽車各項性能指標良好、保證汽車安全運輸?shù)闹匾ぷ鳎蚨仨汅w現(xiàn)科學性和公正性。同時,汽車檢測技術(shù)是伴隨著汽車技術(shù)的發(fā)展而發(fā)展的,汽車技術(shù)的提高要求汽車檢測技術(shù)的配套完善。就本篇文章提到的問題,從某種意義上來說,體現(xiàn)了汽車檢測技術(shù)發(fā)展與普及的滯后。本文通過對解決此問題的探究和嘗試,希望能為汽車檢測技術(shù)的完善和發(fā)展做出應(yīng)有的努力. |
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